家具生产车间增耗不增产?消失的电去哪儿了
3月17日,市应急管理局检查组前往合江县的一家家具生产企业开展安全生产执法检查。
该企业生产工序为机加工、打磨和喷漆,安全风险包括火灾、粉尘涉爆、触电等。
交流中,检查组了解到一个奇怪的现象,除尘系统吸尘效果不好,企业以为是除尘系统电机功率不够,随即更换功率更大的电机,生产区域耗电量一天增加了近400度,但吸尘效果依然如故,产量也并未相应提高。
消失的电到底去哪儿了?检查组对各车间生产环节逐一开展检查,谜底很快揭晓。在车间外的通道上,检查组一眼就发现,木工工序使用的1、2号干式除尘系统的中央除尘器未安装锁气卸灰装置。
“这就是空耗电力的原因了,除尘器依靠内部负压来收集粉尘,灰斗下方的常开口‘漏风’,导致吸尘口吸力大幅减弱,车间内的粉尘无法被有效收集,除尘效率大打折扣。”检查组向企业负责人解释道,同时,这还是一个生产安全重大事故隐患,除尘器管道内部粉尘大量沉积,如果发生爆炸极易形成二次爆炸,造成灾难性后果。
“这个问题困扰了我们很久。为此,我们还专门买了功率更大的电机,但看来是药不对症,所以没发挥作用。”企业负责人拿出了一份2月28日的隐患排查整改台账,上面明确了该重大事故隐患的管控措施,包括降低设备的作业负荷,增加粉尘清理频次以及禁止非联动作业等。
“以上措施无法保证安全生产。” 检查组随即发出现场处理措施决定书,要求停止使用木工工序使用的1、2号干式除尘系统。
检查组还对木工车间、打磨房、配电房等重点区域设施设备、动火作业、用电等情况进行了全面的安全检查。
